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技术革新与流程优化

精准经营大家谈      南发 叶江招

       技术革新和流程优化是企业或组织提升效率、降低成本、保持竞争力的两大核心驱动力。它们相互关联  ,但又有所不同  ,技术革新和流程优化不是对立的  ,而是相辅相成、循环促进的。以下是我从事纺织行业32年在基层工作的一些分享  ,供大家参考。

       一、技术革新。技术改进需要有先进设备来支撑  ,采用新设备使我们生产力逐步提高  ,达到降本提效的成果。

       1.公司自启用电脑横机后解决10-20倍劳动力问题  ,效率提高了10-15倍。

       2.高速吊挂缝盘机、高速埋夹机的运用帮我们缝盘工序提高了10-15%的效率  ,减轻了压力  ,降低了成本。

       3.无拉毛无线头钮门机  ,帮我们节省了近20%人力  ,同时也降低成本。

       4.洗水部的洗脱一体机、包装部的扫毛机  ,帮我们节省了很多人工费用  ,效率高  ,成本也降低了。

       5.缝盘卷边难缝  ,影响进度  ,我们在缝盘针盘边加一把轮子压住随缝盘机转动  ,速度快  ,且不用担心卷边被吃进去缝了。

       6.原先剪帽球需全手工制作  ,事倍功半还达不到客户要求  ,反复修剪了多遍才勉强接受  ,后来采用机械代替人工生产  ,一次成型且速度快又美观。 

       7.车唛头使用无线头缝纫机  ,初查剪线头时间减少了  ,效率提高了  ,成本降低了5%。刚开始使用时效果不是很理想  ,后来经过摸索发现电车一会车厚的、一会车薄的、一会车皮的就容易跳线、不吃线或缩成一团  ,就买带轮子的压脚来车  ,来回自如  ,此问题也就解决了。

       8.缝挑车间多购买了24台缝强高速缝盘机  ,据测算  ,虽然速度没提高很多  ,但整体效率较之前稳定  ,对本来就缝快的高手来说便是锦上添花  ,对中、下等级的缝工来说更是雪中送炭。新增6台路奇高速埋夹机  ,操作速度提高了10%  ,而且夹底不再松针。新增14台拉眼机(质检8台  ,后整两个车间各3台)  ,品质效果有明显提升  ,经过拉眼机拉后的开胸衫胸贴缝眼位受力均匀、平整不会起蛇 ;普通款式的领、夹贴缝眼经拉眼机拉后缝线也较为均匀顺直  ,漏眼机率降低了20%。

       二、生产流程优化。

       1.织机苞芯纱用双系统做 ;岢鱿旨舻毒住⑵鸷嵛  ,去年承做的一款就因剪刀咀、起横纹被判退返工。后来翻单改用单系统做  ,进度稍慢但质量有保障、减少次品率。

       2.开胸钮门款钮孔位、钉钮位在织机时就做好记号  ,后整车钮门钉钮就不用点位  ,降低了钮距不均、左右间色不对称的风险  ,初查时员工也不用担心点粉位没刷干净被退货了。点位工人就能抽出来  ,帮做车钮门或钉钮  ,像南发钮门部工人只有5个人  ,效率就提高了20%  ,从而提高了钮门效率  ,降低成本  ,缓解用工难的压力  ,这是持久受益的方法  ,值得推广。

       3.有些款式缝盘边针做锁眼  ,缝盘容易产生漏眼  ,我们改用套针缝盘漏针就减少了很多。

       4.改进玛利诺羊毛磨胚方法  ,洗前干磨胚  ,洗水脱干后湿胚磨  ,每件衣服大约磨3.5分钟  ,烘干后再正常烫衣  ,效果非常好  ,再也不用担心鸡爪痕的问题。

       5.普通单边或里面线头少的款式查补时:1)采用-洗水-照灯-拉眼-车唛(分好码绑着)-初查做好反正面(分好码绑好)-烫衣-复查-后度-上包装  ,这样车唛好的衣服有分码  ,烫衣前就减少分码时间  ,复查时不用查反面、不用再总查、减轻复查的压力。复杂款式则按规定运作:洗水-照灯-车唛(分好码绑着)-初查好反面-复查-烫衣-总查-后度-上包装。

       6.善于处理问题:袖口、夹底、衫脚手工加针费用高  ,选用电脑平车回针牢固又省钱。今年车唛工序较少  ,正好一批货因缝线太松  ,夹下间色露缝线  ,要返缝太重工又会担误货期  ,改用电车车  ,进度快、费用省  ,还能养活电车工  ,双赢。

       7.车花款常只车在袖口、袖中或只车一边袖子  ,在不影响洗水、车花的前提下  ,采取需车花这只袖子不埋线  ,等车花好再埋夹的办法  ,节省埋白线与拆纱的时间与费用  ,两全齐美。

       8.要求洗水前要磨胚  ,洗水后看到很多“假性抽筯”  ,需要用补衣补救或用手工抠  ,太重工且效果也不好  ,我们试过很多方法  ,最后根据毛料的特性与洗烫技巧  ,琢磨出用蒸汽补救的方法  ,从烫工中挑出比较有责任有耐心的人来负责过重汽  ,横拉、竖拉过汽来消除“假性抽筯”  ,一般情况下一处抽筋要过两次蒸汽、横、坚抽拉才能还原不留痕迹  ,效率约为2小时/打  ,比起重织出来  ,可能还会有抽筯现象  ,又要用蒸汽来消除更划算。

       9.57%再造特丽29%特丽灵14%金属丝要求洗前要磨胚  ,金属线分布才会均匀  ,洗水后如有“假性抽筋”现象  ,只需要用手拉扯一下  ,听到喯的一声响开了  ,抽筋的痕 ;航饬  ,再搓一搓拉下  ,抽筋的痕迹就消失了  ,次品率极少。这也属于毛料特性问题导致的。 

       10.另外  ,碰到袖口、领贴罗纹面1X1底密针洗水之后 ;岢鱿炙郏ㄕ酆郏  ,做法为织吓栏时把前后幅衫脚间纱不拆掉连在一起缝  ,洗后再拆纱  ,这样做效果不错  ,比例减半  ,但仍有一部分死痕无法去除  ,就利用枪水(双阳水)的化学原理来解决——有水痕的先用枪水从凸出部位往下喷  ,喷后蹭湿着用熨斗熨烫  ,正面看几乎看不出痕迹  ,反面稍有一点点痕但不明显  ,虽然手感、色泽有点差异  ,但没刻意去看是发现不出来的  ,客人也可以接受。成本的话  ,局部处理的费用比起整件处理、重新返织、返洗烫要省多了。

       当前单靠技术堆砌或局部流程修补均无法实现质的飞跃。真正的强大竞争力来自于“以流程优化思想为指导  ,以技术革新为引擎”的深度融合。我们不仅要知道如何把事情做对(流程优化)  ,更要善于利用新技术去思考做哪些正确的事(技术革新)  ,从而持续进化  ,保持领先。


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